幾天來通過翻閱一些資料
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3、生產(chǎn)線上的膜絲內(nèi)應(yīng)力過大
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6、不同后處理工藝
7、鑄膜液配方
和去年紡絲生產(chǎn)線工藝及產(chǎn)品性能比較,我們就現(xiàn)在車間實(shí)際情況分析如下:
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(1)紡絲工藝條件和去年基本上沒有變化
(2)后處理工序工藝條件沒有大的變化
(3)膜的性能檢測包括通量、剝離強(qiáng)度
2、普通膜絲:
紡絲工藝條件和去年生產(chǎn)線相比較
(1)一浴傳動(dòng)系統(tǒng)改造
(2)從動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)靈活度沒有去年的好
(3)從動(dòng)輪表面結(jié)構(gòu)及接觸面積和去年的不同,今年改造后的輥輪
(4)繞絲輥距離三浴的距離比去年長了有1 米
3、分析結(jié)果:
(1)有可能一浴輥輪在帶動(dòng)膜絲過程中
從生產(chǎn)線
、 后處理工序各環(huán)節(jié)做通量檢測沒有異常,說明內(nèi)應(yīng)力還沒有消除;干燥間放置一段時(shí)間,有可能內(nèi)應(yīng)力自然消除,致使膜孔收縮,通量減?div id="4qifd00" class="flower right">(2)甘油質(zhì)量可能不是這次質(zhì)量問題的主要原因:
理由如下:內(nèi)襯膜絲通量實(shí)驗(yàn),無論是干燥間
、生產(chǎn)線,還是酒精浸泡、自來水浸泡,無論隨機(jī)從成品組件中抽樣,還是單根膜絲跟蹤檢測, 基本上數(shù)據(jù)都沒有異常。 這樣的結(jié)果,說明后處理工藝不應(yīng)該有大的問題,干燥間環(huán)境溫度濕度也不應(yīng)該有大問題;(3)普絲生產(chǎn)線傳動(dòng)系統(tǒng)可能導(dǎo)致膜通量下降異常:
今年生產(chǎn)的普通膜絲
這些檢測數(shù)據(jù)
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、下一步計(jì)劃:(1)甘油品質(zhì)實(shí)驗(yàn)還是要做
,目的是要*搞清甘油的影響程度;我已制定了一個(gè)不同時(shí)間段檢測計(jì)劃表
,已給了齊工安排;需要紡絲生產(chǎn)線開車生產(chǎn),但生產(chǎn)量不宜多,有15 把絲就夠了;投料2 份就可以了。(2)為了驗(yàn)證膜絲內(nèi)應(yīng)力問題
,我們還需要詳細(xì)商量一下,有可能對一浴二浴傳動(dòng)系統(tǒng)做一些調(diào)整。電話
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